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2600天!韩家湾煤炭公司井下“零动火”背后的安全“密码”
发布时间:2025-12-19     作者:杨楠    浏览量:46    分享到:

截至2025年12月,韩家湾煤炭公司坚持井下“零动火”已累计超过2600天!

连续七年,2600天,62400多个小时……这组令人震撼的数据,正是公司深入践行陕煤集团“严、细、实”安全总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”方针的生动写照。

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以“破题”思想筑牢安全根基

过去,井下作业时常免不了动用电火焊,但焊花飞舞的背后,事故的幽灵如影随形。“居安必思危”,韩家湾煤炭公司深刻认识到,对于动火作业这类重大风险源,唯有“归零”管理,才能实现本质安全。

井下七年“零动火”的成绩,并非一蹴而就。公司创新实施“1+6工作法”,从顶层设计构建“零动火”作业机制,通过“1个理念引领”和“6项协同举措”,分步推进井下“零动火”作业落地实践。

安全管理需久久为功。公司将“零动火、无火花”要求、标准、流程,深度融入各项安全管理制度、操作规程和岗位责任制,成为不可逾越的红线,对违规动火及执行不力者从严顶格处罚,从而在思想上牢固树立安全优先、技术替代的新理念。

短期安全靠管理,长治久安靠文化。公司将安全视为最高优先级,将井下“零动火”理念融入企业安全文化,通过安全培训、宣传、案例教育等方式,让职工深刻认识到动火作业可能引发的严重后果。在区队、井口、井下,一块块醒目的安全标识牌、警示牌,让职工时刻感受到浓厚的安全氛围,让“零动火”成为一种自觉习惯。

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以“无火”工艺重塑作业路径

理念的变革,最终要落到实处。“零动火”的核心路径,是公司集智攻关,大力研发、引进和推广“无火花”工艺,从而实现关键举措、技术、装备的全面升级。

公司坚持超前谋划,凡涉及井下设备安装、调试、检修、回撤等作业环节,都需提前说明“怎么干”,讨论确定作业计划,优化全流程施工措施,优先论证评估“无火花”技术方案,让无火花工具成为“新主角”。

现在,新设备安装不再现场焊接,而是采用模块化组装,关键部位连接用高强螺栓、卡箍替代焊接,搭配矿用气动工具,既保证强度又杜绝火花;“气动锯+液压剪”无火花工具,配合液压扩张器、顶撑设备等工艺,回撤落煤斗、煤机解体等大型设备都能实现“无火拆解”;面对突发设备故障抢修,用液压切割锯替代氧割,15分钟就能完成原本需5小时的“高风险作业”……公司将“零动火、无火花”要求融入井下作业全流程,真正实现从“被动应对”到“主动革新”。

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以群策群力夯实长效机制

连续七年的“零动火”奇迹,归根结底是得益于公司构建了全员参与、全过程管控、全方位协同的长效工作机制,形成了强大的安全管理合力。

公司将“零动火”要求深度融入安全管理,建立严格的技术替代评估机制,从设备选型、工艺设计源头严格把关,对违规动火行为“零容忍”。对在“零动火”实践中涌现的先进个人给予激励,充分营造“比学赶超”的浓厚氛围。

充分发挥劳模创新工作室、创客总站、分站等平台作用,坚持“产学研用”一体化创新机制,技术团队深入一线,针对“无火花”技术难题开展专项攻关。公司鼓励职工提出改进建议,积极适应不断变化的生产环境和安全要求,形成持续改进的良性循环。

近年来,基于“零动火”目标,公司涌现出百余项创新成果,构筑了一套覆盖采、掘、机、运、通等各个环节的“零动火”标准化作业流程——无火安装煤矸分运装置,“四种经营理念”落地生根;无火组装10米大跨度检修作业平台,既降本又安全;无火回撤综采工作面,创下“五天一回撤”新纪录……井下作业生态被深刻重塑,高风险作业转变为低风险甚至无风险的可控流程,更为2600余天的安全纪录提供了硬核技术支撑。

截至目前,公司累计减少动火频次100余次,现场作业效率提升40%以上。更为关键的是,“提前介入设计”“模块化安装”“无火花工具包”等技术革新已形成一整套可复制的实践经验。在“零动火”目标的引领下,陕北矿业韩家湾煤炭公司真正走出了一条“技术革新驱动本质安全”的高质量发展之路。(杨楠)